
以往,购买一套新阀门至少花费数万元;现在,修复部件只需要几百元就能解决问题。10月29日,记者走进薄板厂,看到了自主修复电控气动阀带来的变化。
热轧部点检工段门前的工作台上,设备点检员李希海手持扳子旋转着一个圆柱形部件上的螺母。“这是气缸,是电控气动阀的关键部件。”他一边拆解部件一边道出了自主修复的初衷。工作台一角,另一个气缸外壁上贴着一张纸条,上写着“气囊漏待更换股融通,2025年8月29日”。
CSP生产线已建成投产20余年,设备逐渐老化。其中,控制铸机扇形段冷却水的电控气动阀一旦损坏,将导致二冷室水系统流量失控。以往,此类设备出现故障,都是采用更换新备件的方法处理,一套阀门的售价高达数万元至十几万元。时间来到2025年,CSP生产线品种钢比率上升,薄规格产品订单增加,对冷却水控制提出了更高要求。而此时,“年迈”的电控气动阀时而卡顿,而市场备件短缺且采购成本较高。如何解决这一限制产线发展的“卡脖子”难题?李希海主动挑起了重担。
李希海从故障诊断入手,凭借多年检修经验,通过“外观检查、压力测试、内部拆解”三步法,精准定位故障核心,他利用现有材料,打磨、补强旧密封件,对缸体点蚀部位进行手动打坡口、精细焊接、反复打磨,确保平整。这当中,唯有气囊损坏处理需要采购新备件,费用也仅有数百元。
CSP生产线铸机区域2号配水室,密布的水路管线将冷却水引向扇形段。6种型号36个电控气动阀正在根据生产节奏动态调整水量,有限的空间里回响着巨大的液体节流声。手电筒强光闪过,刚刚完成巡检的李希海开始整理备品。记者注意到,这里的每一个气缸上都有标签,注明故障原因和拆解日期。“自主修复并不是一件简单的事情。”李希海说,他摸索出一套行之有效的好方法:边拆解边拍照,留存影像资料,同时做到“一缸一签”。“这样做不但日后回装更方便,其他人也有个参考。”
今年8月至目前股融通,点检工段已自主修复电控气动阀5个,且上线运行平稳。“这只是个开始。”李希海说,他还要继续完善修复方法,以高效率低成本的设备维护工作助力品种钢生产。
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